高壓鍋爐管內(nèi)部缺陷怎樣控制
通過(guò)對(duì)高壓鍋爐管倍尺數(shù)跟蹤發(fā)現(xiàn),鋼管報(bào)傷集中在管端第一、二倍尺(距管端25m內(nèi)),與毛管頭部氧化硼砂積累密切相關(guān),高壓鍋爐管缺陷在毛管前部軋制區(qū)域出現(xiàn)的比率較高。通過(guò)上述分析可以得出如下結(jié)論: (1)穿孔毛管存在端部除氧化效果不良的問(wèn)題需要加以改進(jìn)。 (2)連軋工作機(jī)架軋制時(shí)內(nèi)表面存在劃道缺陷,需要從孔型、潤(rùn)滑改進(jìn)入手加以解決。 (3)張減機(jī)總減徑率較高,對(duì)荒管中存在的原始缺陷不能在軋制中完全消除。 為減少并控制缺陷,應(yīng)采取下列改進(jìn)措施; (1)頂頭生產(chǎn)30支不等出傷必?fù)Q,消除因頂頭產(chǎn)生的內(nèi)折。 (2)生產(chǎn)高壓鍋爐管使用無(wú)傷芯棒,消除芯棒產(chǎn)生的缺陷。 (3)生產(chǎn)前對(duì)穿孔導(dǎo)距和輥距進(jìn)行測(cè)量,確保橢圓度系數(shù)控制在工藝要求范圍內(nèi)。 (4)張減機(jī)減壁率提高到10~15%(原為5~8%)。 (5)終軋溫度控制在860℃以上,提高再加熱爐5~8段溫度(1020+/-10)℃,張減高壓水根據(jù)外表面除鱗情況控制在8~18MPa,提高張減機(jī)出口速度至5.5m/s以上。 (6)選用磷酸鹽代替硫化鈉作為硼砂的主要添加劑是由于磷酸鹽與氧化鐵皮反應(yīng)形成熔融物,減少軋件在連軋軋制時(shí)其內(nèi)表面輥縫處聚集物,減少內(nèi)結(jié)疤和劃道產(chǎn)生的幾率。
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